气动调节阀在炼油、蒸汽系统及化工等领域被经常应用,它是一种用于控制流体流量、压力和液位的重要调节设备。设备的有效运行依靠正确的计算、选型以及安装和调试。如果这些步骤中有一步没有做好,调节阀就可能无法实现其调节作用。因此,了解和掌握气动调节阀的工作原理,以及熟悉其维修技能,对于保证生产过程的稳定和顺利进行很关键。只有通过这样的深入了解和掌握,我们才能确保调节阀能够正常工作并发挥出其应有的调节作用。
气动调节阀原理
气动调节阀是以压缩空气作为动力源,通过气缸和薄膜等执行机构,借助电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件,来实现开关量或连续调节的一种设备。它接收DCS的控制信号,以此调节介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀主要分为气开型和气关型两种,其特点是控制简单、反应快速、本质安全,并且不需要采取防爆措施。这种设备常应用于工业自动化控制等领域,可以实现对不同工业流程的控制,对于保证生产过程的稳定性和流量控制起到了作用。
气动调节阀故障形式及原因
气动调节阀故障形式主要为:内漏阀门不动作、开度波动较大、出现卡塞现象、动作正常但流量未变化。原因主要有:阀体故障、气缸故障、定位器故障、DCS故障、控制电缆故障、维修保养不到位、阀门品质问题、选型或者设计原因、气动元件故障。
气动调节阀阀体故障及对策
常见故障
1)金属阀座损坏导致阀体被卡住;固定插销脱落或者半球阀阀芯与阀杆连接螺栓滑丝,主要表现为阀轴看起来已经动作但实际阀芯并未动作。
2)球阀阀体内部磨损导致阀门容易被卡或者阀门动作迟缓;球阀软密封垫圈损坏导致阀门内漏或者被卡。
3)半球阀阀轴轴套损坏导致阀门动作困难。
4)蒸汽阀阀杆密封因高温老化导致蒸汽泄漏;蒸汽阀消音板脱落,导致阀门经常被卡住而且管道噪音异常大。
5)阀杆内部磨损或者腐蚀导致阀门内漏;阀杆填料处密封件损坏而泄漏。
原因对策
1)阀芯阀座泄漏的产生原因为阀芯阀座表面磨损或者被腐蚀,执行机构作用力太小,阀座螺纹被磨损而松动。故障处理方式:改善研磨结合面,调整执行机构和阀杆的连接,拧紧螺栓或者更换阀芯阀座。
2)阀座环与阀体之间泄漏的产生原因为拧紧力矩太小,阀体表面光洁度差,垫片不合适,阀体有小孔或者有毛刺。故障处理方式:加大拧力,重新清洗和处理阀体,更换合适的垫片,重新将阀体焊接处理。
3)填料泄漏的产生原因为阀杆光洁度不好或者产生弯曲,填料盖没有压紧或者填料类型不合理,填料层堆得太高,填料出现腐蚀坑或者填料盖变形损坏。故障处理方式:磨光阀杆并压直,重新拧紧或更换填料;安装间隔环,减少高度,改为性能好的填料,修理更换压盖及相关的法兰螺栓等。
4)阀杆及阀振动而导致阀杆连接处脱开或者折断,产生原因为力矩太大,销子连接不合适。故障处理方式:改用阀芯阀杆整体件或者焊接阀芯,将连接件连接牢固,消除振动因数。阀振动的产生原因为密封填料泄漏,旁路未调好,定位器增益太高,支撑不好有振动源。故障处理方式:润滑填料并调整,重新调整旁路,选用低增益型定位器,将阀固定牢固避开振动源。
气动调节阀气缸故障原因及对策
常见故障
1)执行机构限位螺栓脱落导致气缸漏气,引起阀门不能动作或者动作迟缓,达不到预定开度。
2)气缸O形密封环损坏导致漏气,引起阀门动作困难或者不能动作。
3)气缸活塞变形导致摩擦力增大,气缸螺栓松动引起气缸漏气,从而引起阀门动作困难。
4)气缸带动阀体动作的联动机构松脱或者生锈导致阀门动作困难。
5)气缸容量偏小或者气缸弹簧故障导致阀门动作困难。
原因对策
1)活塞密封处泄漏的产生原因为气缸光洁度太差;活塞环装配密封性不够,密封环使用温度过高,密封件使用时间太长损坏。故障处理方式:研磨气缸并重新调整气缸限位螺栓,根据使用温度重新选择密封环,更换时应正确安装。
2)气缸限位螺栓松动的处理方式:重新将螺栓拧紧。
3)活塞摩擦力大的处理方式:重新涂润滑油,重新清洗及研磨气缸和活塞。
4)阀门动作困难不能达到固定行程,执行机构弹簧定值不够或者弹簧损坏,限位块位置不准。处理方式:校准、重调、更换弹簧。
气动调节阀定位器故障原因及对策
常见故障
1)定位器电路板故障引起阀门动作不正常。
2)小滑阀损坏或者有磨损引起阀门动作异常,原因为仪表空气洁净度不高,或者有脏物进入定位器内部导致小滑阀磨损从而引起阀门动作异常。
3)定位器比例阀损坏引起阀门动作异常。
4)滑动变阻器损坏导致阀门定位不准,引起阀门动作出现异常,主要原因为环境温度过高且有水等其他液体进入导致变阻器损坏。
5)定位器气源接口的O形密封环断裂,导致断裂的O形密封环卡住小滑阀阀杆,使之不能动作。
6)定位器处密封性不好,导致定位器电路板进水损坏。
7)因管道振动过大,周围环境温度过高,湿度过大,引起电路板出现故障。
原因对策
1)葛兰头处密封问题导致定位器进水引起电路板损坏。故障处理方式:提高葛兰头密封性,从而避免定位器内部进水导致电路板损坏。
2)因仪表空气湿度大且灰尘较多,导致小滑阀进入脏物而引起小滑阀磨损,从而使阀门动作不正常。故障处理方式:增加空气过滤器以改善仪表空气质量。
3)因周边温度过高、湿度过大、振动过大导致滑动变阻器及电路板频繁损坏。故障处理方式:将电路板和小滑阀及滑动变阻器分离,做成分离式阀门定位器。
4)因定位器O形密封环经常断裂,导致小滑阀阀杆被卡住,主要原因为气源压力过大,正常情况应为0.5MPa左右,高于0.5MPa时会导致密封圈老化加快,容易损坏。故障处理方式:使气源压力保持在0.4MPa左右,另外需提供质量更好的密封圈。
气动调节阀工艺及设计引起的故障及对策
常见故障
1)工艺参数改变导致管道压差过大等原因引起的阀门不能动作。
2)因介质原因导致阀体结垢,引起阀门动作异常。
3)因管道堵塞引起的阀门不能正常动作。
4)因设计选型原因,执行机构偏小,力矩不够,阀门不能正常动作,阀体材质不合适,导致阀体损坏。
原因对策
1)压差过大导致调节阀不能正常开启。处理方式:在调节阀前后加装1台旁通阀。
2)因工艺原因阀体结垢而导致调节阀不能正常开启。处理方式:增加冲洗水管,另外定期拆开阀门清洗阀体,必要时打磨阀芯。
3)管道堵塞导致调节阀不能动作。处理方式:优化操作方式,尽量不使管道堵塞,另外拆开管道冲洗阀门。
4)关于设计选型问题。处理方式:在设计阶段尽量优化各种工艺参数,保证选型时不会因为工艺参数不准导致选型出现问题。
气动调节阀DCS原因引起的故障及对策
常见故障
1)I/O卡件损坏没有信号输出导致调节阀不能动作。
2)DCS输出信号不稳定,导致调节阀开度波动,使调节阀动作不正常。
3)控制电缆损坏或者绝缘不好、接线松动导致信号不正常从而引起调节阀动作不正常。
4)由于保养不到位导致定位器进水,气缸腐蚀漏气,气源管卡套脱落漏气等原因引起控制阀动作不正常。
5)由于巡查不细致,隐患未及时发现导致进一步扩大,最终引起调节阀动作异常。
原因对策
日常应做好维修保养和巡检工作,发现隐患及时处理;当调节阀开度出现波动时及时检查PID参数设置是否正确并及时调整参数。
气动调节阀气动元件损坏导致的故障及对策
常见故障
1)气源软管老化破损或者不锈钢气源管漏气导致气源压力偏低,使调节阀动作出现异常。
2)空气过滤器断裂或者过滤器滤芯过脏导致调节阀动作出现异常。
3)气源压力偏低或者气源未开导致调节阀动作出现异常。
原因对策
1)更换质量更好的气源软管或者空气过滤器;定期巡检,发现气源软管或者空气过滤器有破损漏气迹象时,或者滤芯过脏需找机会尽快更换。
2)调整气源压力满足气动阀门最小气源压力要求。